國內外大量的試驗和實用事例證明,振動時效對于穩定零件的尺寸精度具有良好的作用。其作用不僅表現在長期使用過程中尺寸精度變化量較小,而且能在較短的時間內使零件尺寸達到穩定。
一、問題的提出
我們知道振動時效能夠消除和均化鑄件的殘余應力,那么與熱時效、自然時效相比,振動時效對鑄件的尺寸精度穩定效果又是如何呢?為此我們進行了這三種時效方法穩定鑄件尺寸精度的試驗。
二、試驗的準備
為了人為地增大鑄件內部鑄件殘余應力,我們把用于試驗的鑄件試樣設計成上、下壁厚相差較大的形式——為此稱該種試樣為應力鑄件;又為了模擬刨床床身的結構形式、我們把應力鑄件設計成如圖5-1所示(見振動時效對工件尺寸精度穩定的影響(一))
為了避免澆注溫度、冷卻時間、鑄水成分等鑄造因素的不同而影響試驗結果的可比性,我們采用了三個應力鑄件——箱造型,同一包鐵水澆注的方法,清理完畢后再三個鑄件上分別打上1#,2#,3#。其中
1#鑄件采用振動時效
2#鑄件采用自然時效
3#鑄件采用熱時效
應力鑄件經粗加工后進行時效,時效參數如下:
1#應力鑄件的振動時效參數為:
先在第一共振峰振動時效
共振頻率 3173n/mim
共振加速度 1.19G
共振時間 7min
(因振幅較小,故振動時效較短)
再在第二共振峰振動時效
共振頻率 3600n/mim
共振加速度 1.66G
共振時間 10min
然后在第三共振峰振動時效
共振頻率 4042n/mim
共振加速度 2.04G
共振時間 8min
2#應力鑄件不經任何人工時效,采用自然時效
3#應力鑄件采用熱時效。其熱時效曲線如圖5-2所示。
應力鑄件經時效后進行的精加工,使導軌頂面的粗糙度達到Ñ6-Ñ7;然后在畫線平臺上用等高墊支撐起來。直線度誤差的測試儀器采用光學合像水平儀,該儀器的精度誤差為1 /100mm,在導軌長度上分七個測量點測量,每段長度為190mm.經5個月的應力鑄件導軌平直性測量,所得結果如表1-表5所示。
三、測試
四、結論
從表1-表6及圖5-3的數據中我們得出以下結論
1.測量段變形量在0-1微米范圍內,振動時效件1#有91.4%;熱時效3#有71.4%;自然時效件2#有31.4%。所以振動時效變形量在小變形上的段數多于熱時效件,而熱時效件又多于自然時效件。
2.振動試下件1#的最大變形量為1.49微米,熱時效件3#的最大變形量為3.35微米,自然時效件2#的最大變形量為3.56微米。熱時效的最大變形量是振動時效件的2.2倍
3.熱時效件3#時效完畢后還需一個多月的自然時效尺寸方能保持穩定;而振動時效件1#經振動時效完畢尺寸精度穩定效果就能保證。